2007年下半年,對于浙江金鷹股份有限公司下屬的亞麻廠來說,是一段極其困難的日子,當時總部亞麻廠內(nèi)部管理混亂,質(zhì)量管理失控,在亞麻紗競爭最激烈的歐洲市場,“金鷹亞麻紗”因質(zhì)量問題遭遇意大利客戶索賠,在經(jīng)濟損失慘重的情況下,金鷹人辛辛苦苦積累起來的質(zhì)量信譽更是一落千丈。如何讓金鷹亞麻紗產(chǎn)品質(zhì)量重新獲得歐洲客戶的信任,對于當時管理一片混亂的亞麻廠來說又談何容易?但屋漏又逢連夜雨,2008年下半年,金融風暴不期而至,使正在進行全面整改的亞麻廠雪上加霜。然而他們沒有被困難所嚇倒,重新調(diào)整后的亞麻廠領(lǐng)導班子從今年年初起下了狠心,從“細節(jié)、工藝、原料、設(shè)備、現(xiàn)場操作”等全方位入手,千方百計尋找影響產(chǎn)品質(zhì)量的原因,重新修改、補充和完善以往質(zhì)量管理的細則,一再審視每一道工序,每一個檔車工的工作職責和質(zhì)量獎罰條例,公正合理地修改了“捉疵”有獎無扣現(xiàn)象,使車間各道工序獎罰更加分明,并把質(zhì)量管理細則和條例重新發(fā)到每個員工手上,讓每一個職工明確職責,增強責任心。同時,在粗放等工序里,對每一個班組的區(qū)域進行合理劃分,在粗紗管上做了標識,有效控制了班與班之間、人與人之間疵品亂堆放等混水摸魚現(xiàn)象;在煮鍋工藝方面對影響煮鍋質(zhì)量最重要的水質(zhì)進行了多方勘測,在不影響質(zhì)量的情況下,將湖水和自來水進行了合理搭配,對“煮紗”工藝操作中出現(xiàn)的“簡管松緊和滲透不均”進行嚴格控制,從而有效地控制了煮色紗時上下顏色不統(tǒng)一及圈紗現(xiàn)象;為從源頭上扼制質(zhì)量問題,亞麻廠一改過去對原料環(huán)節(jié)疏于把關(guān)問題,派專人對進廠原料進行仔細篩選,人手不夠從絹紡廠調(diào)派,讓原料篩選工序成為重要關(guān)卡;同時,他們還注重抓好設(shè)備保養(yǎng)和機臺衛(wèi)生工作,采取對機臺衛(wèi)生進行隨機抽查和定期檢查,層層進行質(zhì)量監(jiān)管。在該廠干部職工共同努力下,亞麻廠的各種質(zhì)量指標明顯好轉(zhuǎn),圈紗率和后紡“捉疵”明顯減少,流入后道的不合格紗明顯下降,短麻24支紗各項指標全部達標,特別是強力從原來的750CN左右上升900CN,困擾絡(luò)簡車間多年的“重疊紗”“網(wǎng)狀沙”問題也得到了很好解決。亞麻廠多管齊下抓質(zhì)量,精細管理謀發(fā)展,使奮戰(zhàn)在一線的工廠員工看到了亞麻產(chǎn)品質(zhì)量正在邁上一個新的臺階而獲得國際市場認可和信任的希望。(金英人)